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作為工業(yè)廢水中最難治理廢水之一的印染廢水
具有以下特點:
水量大、水質(zhì)變化大、有機污染物含量高、堿性大、色度高。
廢水中常含有:
染料、漿料、助劑、酸堿、油劑、纖維雜質(zhì)、無機鹽等等。
今天小編就淘到的幾個印染廢水設計方案及實際調(diào)試運行所遇到問題做扼要介紹,供參考討論。
用于印染廢水處理常用的工藝主要分為兩大類:
(1)物化法:利用加入絮凝劑、助凝劑在特定的構(gòu)筑物內(nèi)進行沉淀或氣浮,去除污水中的污染物的一種化學物理處理方法。但該類方法由于加藥費用高、去除污染物不徹底、污泥量大并且難以進一步處理,會產(chǎn)生一定的二次污染,一般不單獨使用,僅作為生化處理的輔助工藝;
(2)生化法:利用微生物的作用,使污水中有機物降解、被吸附而去除的一種處理方法。由于其降解污染物徹底,運行費用相對低,基本不產(chǎn)生二次污染等特點,被廣泛運用于印染污水處理中。
設計方案一覽
案例一:
背景概況:某公司以漂染無縫內(nèi)衣為主,染料以分散染料為主,處理規(guī)模為4500t/d,進水水質(zhì)如下:
pH |
CODcr(mg/L) |
SS(mg/L) |
色度(倍) |
水溫(℃) |
4-6 |
1500 |
400 |
200 |
38 |
出水水質(zhì)如下,其中要求不低于35%的廢水處理后與新鮮河水混合回用。
pH |
CODcr(mg/L) |
SS(mg/L) |
色度(倍) |
水溫(℃) |
4-6 |
60 |
25 |
25 |
/ |
處理工藝:因用地面積有限,處理要求較高,擬定處理工藝為:混凝沉淀+水解酸化+生物接觸氧化+吸附絮凝+淺層氣浮+纖維束過濾。
工藝流程圖
各構(gòu)筑物容積(m3):
格柵調(diào)節(jié)池 |
折流式混凝池 |
斜管初沉池 |
水解酸化池 |
接觸氧化池 |
4693 |
230 |
2016 |
1727 |
3286 |
平流式二沉池 |
污泥濃縮池 |
中間水池+回用水池 |
吸附+絮凝反應池 |
|
1725 |
340 |
405 |
650 |
|
序號 |
處理單元 (出水) |
CODcr |
SS |
色度 |
pH |
mg/L |
mg/L |
倍 |
|||
1 |
格柵調(diào)節(jié)池 |
1500 |
400 |
200 |
4~6 |
2 |
混凝沉淀池 |
450 |
100 |
80 |
6~9 |
3 |
水解酸化池 |
350 |
/ |
/ |
6~9 |
4 |
二沉池 |
80 |
70 |
50 |
6~9 |
5 |
高效淺層氣浮機 |
60 |
30 |
40 |
6~9 |
6 |
纖維束過濾器 |
55 |
15 |
20 |
6~9 |
處理要求 |
≤60 |
≤25 |
≤25 |
6~9 |
預期處理效果:
案例二:印染廢水工藝改造
背景:天龍印染廠主要從事棉紡織品的印染加工。
廢水排放量為:1000m3/d,其中退漿廢水400m3/d,漂洗染色水600m3/d。
目前廢水排放情況如下:
退漿廢水:Q=400m3/d,COD=7500-12000m3/d,pH=12~14,色度=150~200;
漂洗染色水:Q=600m3/d,COD=800~1200m3/d,pH=8~9,色度=300。
目前處理工藝:
初沉池出水 |
厭氧池(Q=333m3COD=3750mg/L) |
接觸氧化池(Q=667m3) |
|||||
Q=1000m3 |
去除率% |
出水水質(zhì) |
去除率% |
出水水質(zhì) |
|||
COD=3750mg/L |
27% |
COD=2738mg/L |
50% |
COD=1875mg/L |
|||
氣浮池(進水Q=1000m3,COD=2162) |
二沉池(進水Q=1000m3,COD=1513) |
||||||
去除率% |
出水水質(zhì) |
去除率% |
出水水質(zhì) |
||||
30% |
COD=1513mg/L |
20% |
COD=1210mg/L |
現(xiàn)各系統(tǒng)運行及水質(zhì)情況:
因出水水質(zhì)不達標,故提出改進方案。
改進方案:
方案1:新建混凝系統(tǒng),提高原有系統(tǒng)的去除率;
綜合污水 Q=1000m3 COD=6000mg/L |
格柵 |
混凝池 |
初沉池 |
厭氧池 |
||||
去除率% |
負荷 |
去除率% |
負荷 |
去除率% |
負荷 |
去除率% |
負荷 |
|
5% |
300 |
50% |
1710 |
20% |
798 |
27% |
862 |
|
接觸氧化池 |
氣浮池 |
二沉池 |
出水濃度 |
|||||
去除率% |
負荷 |
去除率% |
負荷 |
去除率% |
負荷 |
mg/L |
||
50% |
1165 |
30% |
350 |
20% |
163 |
466 |
分析:出水COD濃度可達到500mg/L以下,基本符合要求。但缺點混凝系統(tǒng)處理水量大,不經(jīng)濟,當上游水質(zhì)變動大時,系統(tǒng)無法確保穩(wěn)定達標,且只能滿足近期目標。
方案2:將退漿廢水分流進行單獨混凝處理。
新建小型混凝系統(tǒng)工藝,如下:
分流處理后混合污水:Q=1000m3 COD=2563mg/L |
格柵 |
混凝池 |
初沉池 |
厭氧池 |
||||
去除% |
負荷 |
去除% |
負荷 |
去除% |
負荷 |
去除% |
負荷 |
|
5% |
128 |
30% |
730 |
20% |
340 |
27% |
368 |
|
接觸氧化池 |
氣浮池 |
二沉池 |
出水濃度 |
|||||
去除% |
負荷 |
去除% |
負荷 |
去除% |
負荷 |
mg/L |
||
50% |
497 |
30% |
149 |
20% |
70 |
278 |
分析:該工藝能滿足遠期目標的要求,出水滿足標準要求。
工程實例答疑
實例1:印染廢水改造項目,設計處理2400噸每天。工藝為水解酸化+活性污泥法+氣浮。曝氣池比較矮,才兩米多,用的是穿孔管曝氣,貌似效果不太好,攪動很厲害,但是溶解氧一直升不上去,探頭伸下去后在0.3左右跳動,甚至直接變0,水溫基本40左右,(溶解氧儀測自來水有6到7)廠已經(jīng)在生產(chǎn)了,水量很大,經(jīng)常在3000以上。投泥后沒有悶曝,污泥一直不變色,細小,黑色,密實。而且這邊水量也經(jīng)常超標,導致曝氣池在調(diào)試階段就一直經(jīng)常溢出。起初還有點去除效率,后面基本沒效果,二沉池效果也不太好,出水COD甚至高于進水。一個月前水解酸化挺穩(wěn)定,基本保持在30%的去除率。后面施工斷水,測不了COD?,F(xiàn)在氣浮效果不太好。一老操作工說是因為污泥壓濾機效果不好,導致惰性污泥回流調(diào)節(jié)池,進入生化系統(tǒng),導致水解系統(tǒng)崩潰。這兩天氣浮效果好轉(zhuǎn),想請各位幫忙分析下,這個水解系統(tǒng)是否真有崩潰,曝氣池一直這樣到底是什么原因,還有壓濾機效果不好影響有沒那么大?
如下圖所示,從右到左一次是調(diào)節(jié)池,水解池,二沉池,氣浮池的水質(zhì)外觀。
SV30,沉淀效果不太理想,30min過后還是黑黑的,要過來很久上清液才會透明。
回答:曝氣池的高度確實有一定的影響,還有就是你的停留時間個人感覺不太夠。
曝氣池比較矮,是不是池體深度不夠?2米的水深氧的利用率很差的,再加上曝氣管穿孔,溶解氧加上負荷的消耗,一時半會恐怕難以解決。
實例2:最近碰到一個印染廢水的項目,做的是經(jīng)編布,沒有堿減量,廢水采用脈沖布水水解酸化+氧化溝好氧+混凝沉淀,原水COD1000mg/L左右,厭氧+好氧出水COD150mg/L左右,但是后端混凝沉淀加100-200ppm的PAC,COD直接降低到50mg/L左右,甚至40mg/L,有時候加點PAM就可以降低到50mg/L多,都不用加PAC的,百思不得其解,之前碰到的印染廢水后端混凝處理沒有這么好的,加500-1000ppm的PAC也不過是50%的去除率那已經(jīng)是很好,有了解原因的能給分析分析嗎? 我知道分散染料物化效果很好,之前做的前物化,COD800加藥1000ppm,出水COD直接就是200mg/L左右,但是要到60mg/L以下很難。
回答:可能是你生化之后SS很多,COD高是SS引起的,所以加PAM之后,沉淀去除率很高。
實例3:最近接到一個的項目,該公司主要是印花廢水和印染廢水,有一套老的污水處理設施700t/d,工藝為調(diào)節(jié)池—水解酸化池—一級好氧—沉淀池—二級好氧—二沉池—臭氧接觸池—斜板沉淀池—排放。印染廢水進水COD=1200mg/L,色度=500倍以上,SS=400mg/L,出水要求印染廢水排放標準COD200以下。目前由于操作等原因,好氧池菌種沒有,出水COD超標,色度超標,(操作工操作問題,普遍存在,現(xiàn)場有一位50多少的農(nóng)民工人,問他問題支支吾吾的)。
現(xiàn)在甲方要求要
1、水質(zhì)達標排放。
2、擴大規(guī)模水量增加到2000t/d。
于現(xiàn)場調(diào)節(jié)池取水樣進行了小試。取樣廢水正好是紅色的,負責人說他們什么顏色的水都有。取200ml的水,加了PAC,PAM,廢水迅速形成絮體,然后慢慢沉降。而且上清夜清澈透明,色度也沒了。
我的問題是:為什么原來設計單位在水解池前面不加一個氣浮呢,找了很多資料,確實有很多印染廢水,調(diào)節(jié)池直接提升到水解池的,測了一下COD,小試后取上清夜COD才700mg/L(原水COD1200mg/L),就是說可以去除40%。那為什么很多資料包括手冊里前面都沒加氣浮,這是為什么?
回答:調(diào)節(jié)池直接進水解池,這樣的設計主要是為了省錢。盡量用生化作用降解有機物。不知你的生化池是不是裝的彈性填料,如果是,就不好調(diào)試了,這個填料用垃塑料制的比較多,影響掛膜性能。通常為了掛膜還要在表面進行改性,效果波動很大。從整套流程看到200mg/L應該沒問題??梢陨蠚飧。贿^如果是分散類的SS較高,對去除率效果是很好,據(jù)說好的藥劑去COD去除率可達90%以上。當然藥劑費用很高了;此外,相關(guān)污泥處理也是一個問題,產(chǎn)泥量較大。
實例4:一個是印染廢水工廠,每天水量300噸。 一個是陽極氧化工廠,廢水量不多,每天有酸性廢水20噸(酸含量5%左右)。還有磷化工藝的污水。 堿洗工藝,每天產(chǎn)生鋁堿洗廢水1噸左右。濃度大概10%左右,可能還不止...問題,陽極氧化產(chǎn)生的廢水會和印染廢水產(chǎn)生中和反應,產(chǎn)生大量沉淀。可以上處理設備,壓濾污泥,中性水排入印染廢水進行處理。 陽極氧化工藝在新環(huán)保是如何界定的,能不能和印染廢水放在一起; 產(chǎn)生的污泥性質(zhì)問題,能不能和印染污泥一樣處理?
回答:
1. 陽極氧化工藝,是針對金屬類加工,需要檢測重金屬的數(shù)值含量,特別是鉻,鎘,鎳等,單獨預處理之后,達到國家標準后再與其他廢水合流,可以混合進行生化處理。
2. 重金屬廢水的污泥作為危險廢物,需要特別處理,如果你的印染廢水污泥不是危廢則不要混在一起,否則必須按危廢處理,按目前市場價,處理很貴。
實例5:印染廢水處理,厭氧出水呈現(xiàn)綠色,想問這種物質(zhì)是什么;進水鐵不高, 我在考慮是不是某種染料中間體,經(jīng)過厭氧破鏈后顯出顏色了?
回答:看著像是三價鐵被還原了。厭氧出水顏色透明嗎,混濁的話,看下是不是綠藻。
實例6:印染廢水,進水COD1400mg/L,曝氣池HRT 24h,由于污泥量少,接種壓濾污泥5噸,連續(xù)進水條件下,生化系統(tǒng)的污泥顏色好轉(zhuǎn),但到第四天,整個生化池污泥發(fā)黑,測生化最后一個COD 300-400mg/L,不知何故?據(jù)了解,生產(chǎn)車間沒有發(fā)生工藝調(diào)整。
回答:個人建議,
1. 取生化出水上清液,加入亞鐵離子,顏色是否變成墨水的黑色。如果是,那么加大曝氣量;個人覺得你的可能是進水硫離子含量比較高。不知道你前段物化是否加的鐵鹽,如果是鐵鹽,那么我覺得基本上應該是硫離子的問題;可以在這個方向上,查查相關(guān)資料;
2. 生化調(diào)試的時候,要注意控制泥量;剛接種的污泥和容易隨著出水流失。因為污泥到了新的環(huán)境,需要時間適應,新的污泥是在老化或者死去污泥的基礎(chǔ)上繁殖或者馴化而來。所以,接種階段,不宜走連續(xù)。還有接種階段,最好是進水前一小時先停風機。保證進水的時候,生化池出水少含泥,以保證泥量不流失。
3. 生化調(diào)試時,注意計算生化池的降解能力。例如每天進水多少噸,COD多少。然后停留時間多少。這樣就可得到一個負荷量的范圍。如果連續(xù)運行,每小時的進水量就是根據(jù)這些參數(shù)的最大停留時間定的(如厭氧池20小時能夠達到設計值,好氧池要16小時達到設計值。那么你的進水量必須滿足這兩個停留時間,取大不取小。)。
4. 生化調(diào)試不要急,遇到問題不要慌。只要pH值正常,進水量不瞎扯。生化系統(tǒng)有降價能力,一切都好說。注意,生化系統(tǒng)有降解能力才是最重要的;要對比每個生化池的所有數(shù)據(jù)。
5. 你最后一個生化池300mg/L多。個人看你的水量要停下來了。三級500mg/L,離500mg/L有點近了。還有,你才投加污泥4天,我不知道你投加污泥的時候各個池子的COD是怎么配置的以及現(xiàn)在的進水量。所以不好說??傊痪湓挘阏鬯阋幌?,你的生化系統(tǒng)是否具有了降解有機污染物的能力。還有能力是多少。
轉(zhuǎn)自:水世界訂閱號